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泰钢950mm轧机轴承频繁烧损原因及改进措施

作者: 浏览:324 发表时间:2024-12-10

摘  要:针对泰钢950mm热轧机组轧机轴承频繁烧损,严重影响车间正常生产和成本控制的情况,对工作辊和支撑辊轴承 的受力情况进行分析跟踪,查明轧机轴承烧损原因。通过磨床磨削质量的控制,装配人员装配质量的控制,工作辊、支撑辊牌坊窗口的控制,轧线操作人员负荷分配的控制等控制措施,轧辊辊系运行质量持续稳定,生产成本不断降低,轴承消耗逐年下降,效果显著。 

关键词:轧机;轴承;烧损;磨削质量


1 前言

泰钢950mm热轧生产线由于现场设备运行环境的恶劣和设备精度功能的下降,造成烧轴承故障频繁发生,不但增加成本,而且中断正常的生产,影响正常的生产节奏,很大程度上影响了产量和质量的提高。根据泰钢950mm热轧生产线现有生产工艺和设备特征,围绕这一工程技术难题,提高轧机利用率,对轧机轴承烧损的各种原因进行分析排查,对工作辊和支撑辊轴承的受力情况进行分析跟踪,查明轧机轴承烧损原因,制定实施整改措施。


2 现状原因分析

2.1 支撑辊轴承烧损分析

泰钢集团950mm热轧生产线工作辊接轴旋转转动带动上、下支撑辊,支撑辊操作侧推力轴承(型号3510/480)主要承受轧制过程中产生的轴向力,支撑辊四列轴承(型号314441B),主要承受轧制过程中产生的径向力。从轴承损坏分析来看,支撑辊轴承烧损主要集中在下支撑辊轴承。其表现形式主要有:轴承损坏一般保持架变形断裂,外圈断裂,滚动体掉块,滚道麻点。造成支撑辊轴承烧损的原因主要有以下几个方面。

(1)支撑辊轴承座与轴承存在间隙,装配人员未进行测量检查,或者检查不到位,装配过程中轴承外圈存在损坏隐患未检查出来,上线后造成烧轴承。支撑辊轧辊轴承台磨损超出使用标准,未及时维修修复轴承台,造成轴承内套断裂导致轴承损坏烧轴承。支撑辊操作侧四列、推力轴承损坏,装配过程中轴承座未打开压盖检查,存在隐患,轴承上线后造成烧轴承。下支撑辊传动侧四列轴承损坏,内套损坏,轴承外圈磨损受力不均。

(2)轧制过程中支撑辊下两侧水平偏差变化大,承压垫、阶梯垫超出使用标准,更换不及时。支撑辊磨削精度达不到使用标准,下线经测量椭圆度0.15mm,内部控制标准0.05mm,磨削精度达不到使用标准。支撑内外挡环锁紧不到位,存在窜辊现象。

(3)支撑辊装配未执行原拆原装,固定机架使用,轴承、内套、轴承座等配合原因,造成支撑辊烧轴承。支撑辊装配过程中轴承座固定螺栓存在紧固不到位、缺失,锁紧螺母螺栓紧固不到位。支撑辊内套使用超出周期未更换,内套剥落掉块损坏。支撑辊轴承损坏,支撑辊轴承自身存在质量缺陷。

(4)支撑辊轴承座密封磨损、老化,更换不及时。轴承座进水,润滑油快速乳化,进一步降低了轴承的使用寿命,造成烧轴承。上、支撑辊牌坊衬板磨损超出使用标准未及时更换调整牌坊窗口,支撑辊牌坊窗口标准:操作侧1000mm(0.8~1.02mm),传动侧990mm(0.8~1.02mm),也是烧轴承的原因之一。

2.2 工作辊轴承烧损分析

泰钢950mm热轧生产线轧机为四辊轧机。轧钢过程中,由于轧制规格、钢种原因,受冲击力不均,工作辊F1-F3操作侧推力(型号32048X/DF),工作辊F4-F7操作侧推力(型号32040X/DF),工作 辊F1-F3四列轴承(型号527104)工作辊F4-F7四 列轴承(型号FC5068230M/HC)承受轧制过程中产生的轴向力和径向力。在正常轧制过程中,工作侧轴承座由挡板固定,对轧制过程中的轧辊受力进行分析可知,轧钢过程中工作辊轴承主要承受径向力。

(1)工作辊操作侧止动夹钳变形,螺栓紧固不到位,轴承座压盖螺栓松动,装配人员装配不标准, 轴承座压盖螺栓紧固不到位。对下线辊子在装配时未做好检查,超出使用周期的轴承游隙过大,在线损坏烧轴承。

(2)工作辊操作侧推力轴承损坏,轧机两侧不水平,阶梯垫两侧底板磨损超出使用标准。工作辊四列轴承外圈磨损严重,超出使用标准未下线停用。工作辊窜辊滑座焊接处开焊、螺栓松动存在间隙。支撑辊轴承座衬板在线磨损1mm,衬板更换不及时,造成辊面受力不均从而导致工作辊轴向窜动。

(3)下支撑操作侧、传动侧轴承台掉块,辊面受力不均导致工作辊轴向窜动。工作辊轴承座长期使用,内径存在磨损变形,达不到使用标准。

(4)磨床磨削精度差,轧辊磨削达不到内部控制指标,椭圆度、圆锥度0.05mm为工艺标准,上线后导致烧轴承。工作辊牌坊窗口达不到工艺标准,操作侧560mm(0.8~1.02mm),传动侧550mm(0.8 ~1.02mm),轧钢过程中,轧辊轴向窜动。精轧入口温度达不到开轧温度950℃,各机架轧制力增高,轧制低温钢。轧机轧制过程中,轧制力负荷分配不均,部分机架负荷过大。


3 烧轴承控制措施

(1)对轧辊的磨削质量进行重点抽查,保证工作辊椭圆度、圆锥度内部控制指标为≤0.02mm,支撑辊椭圆度、圆锥度内部控制指标为≤0.05mm,轧机的稳定性和板型质量明显提高,重点对轧辊装配过程从磨削质量、装配精度、上线时间和机架及下线检查进行全过程控制。装配人员专人对牌坊窗口进行测量,对超出图纸技术要求的及时加垫片进行调整,保证牌坊窗口精度控制在0.8~1.02mm,下支撑辊牌坊间隙每月利用定修全部测量1遍,并调整在标准范围之内,每月对工作辊和支撑辊轴承座衬板重新测量1遍,对达不到标准的轴承座更换衬板。新轴承上线使用1个月后每半月对轴承拆检1次,并对轴承使用情况制定跟踪记录,发现轴承外圈有麻点或有严重磨损的更换后再上线,按照装配标准进行原拆原装固定机架,新轴承、内套使用前确认厂家、型号,轴承、内套尺寸符合标准。通过运行分析,对轧机的牌坊窗口精度和轧辊的原拆原装进行重点管控,轧辊的运行质量逐月提高。

(2)针对轧辊轴承消耗居高不下的问题,开展“定拆装方式、定牌坊测量、定机架使用、定冷却方式、定磨削精度、定加油方式、定拆检周期、定更换周期”的八定工作方法。实施了轧辊上线前操作台与轧辊装配工的转序验收,轧辊装配质量了较大的提升。分析设备润滑的优缺点,为润滑工作提供参考和改进方向。轧辊运行质量稳定,轴承消耗持续降低。严格执行精轧支撑辊的换辊周期,加大精轧机牌坊管理力度,同时对下线的轴承应力充分释放,减少轴承的疲劳程度,延长使用寿命。精轧周期更换了支撑辊牌坊衬板,窗口精度控制在0.8~1.02mm,对工作辊窗口尺寸利用每天更换支撑辊时间进行调整,保证窗口精度在范围内;同时按照12个月周期对弯辊座进行更换,保证了弯辊功能的正常投用,弯辊座、滑板螺栓紧固,滑板磨损量≤0.4mm,工作辊滑板间隙对窗口中心线偏移≤0.1/1000mm,全长总偏移量≤0.15mm。弯辊座厚度:操作侧入口320(-0.1~-0.4)mm,操作侧出口310(-0.1~- 0.4)mm,传动侧入口325(-0.1~-0.4)mm,传动侧出口315(-0.1~-0.4)mm,滑板安装孔径为M16,深35mm。

(3)严格按照轧线统一的规定用油用脂。工作辊接轴定期拆检,定期更换,避免因动平衡不符合技术要求,抖动造成的窜辊烧轴承。装配轴承过程中盘动轴承无卡阻、轴承座内无异物,轴承滚道无麻点为标准,紧固工作辊轴承座衬板螺栓,测量尺寸符合要求。衬板涂油,擦拭辊面,安装锁紧装置,使轴承座与轧辊轴向窜动≤2mm。紧固到位,轴承外圈与轴承座内孔配合间隙≤0.03mm,内圈与轧辊为过盈配合0.02~0.05mm。工作辊轴承座衬板尺寸要求:传动侧550(-0.4~-0.58)mm;操作侧560 (-0.4~-0.58)mm;冷却时间≥24h。支撑辊轴承座衬板尺寸要求:传动侧990(-0.3~-0.5)mm;操作侧 1000(-0.3~-0.5)mm。

(4)轧辊安装到机床检查轴承内套表面无麻点,无裂纹。通过百分表测量内套椭圆度,工作辊、支撑辊标准达到标准,方可装配上线。针对轧辊轴承台研磨的进行更换轧辊,做到了内套与辊径为过盈配合。同时内套安装前加热90~100℃,不超过 120℃,无过热现象,保证支撑辊上线使用稳定。对易损备件(止动夹钳、内外当环、端盖、衬板)严格按 照周期进行更换,确保备件螺栓紧固到位无松动现象,对下线后的轴承,上线前进行详细检查,发现隐患提前处理,严禁带隐患上线。对装配过程中隔 环、止动夹钳、外挡环、内挡环、密封不符合标准的进行更换。轴承座压盖螺栓齐全,保证装配精度。

(5)下支撑辊下部的均压板需同时进行更换,严禁两侧磨损不一致上线。对轧制过程中烧轴承每出现一次,进行详细分析,并制定出具体的防范措施,直至隐患消除。对精轧的阶梯垫块利用定修两侧同时修磨,保证两侧水平。每次上线前的轧辊磨削质量建立记录,做到可追溯。均压板磨损≤0.1 mm,阶梯垫块磨损≤1 mm,标高(810±5)mm,两侧阶梯垫块对中精度≤0.1 mm,水平错位允差≤0.2 mm。 

(6)针对轴承座进行分析,测量轴承内径尺寸,轴承座磨损超出使用标准,立即报废轴承座。对下线的工作辊轴承全面进行检查,对超出周期的轴承重点跟踪检查,发现隐患及时更换,杜绝存在隐患的轴承上线使用,保证轴承的在线使用要求。每半月1次打开轴承座压盖对四列轴承、推力轴承进行检查,压盖螺栓齐全。对损坏的密封每次装配时进行检查,不符合标准的及时更换。利用定修对工作辊滑座固定螺栓进行紧固,同时对其他机架检查进行视况紧固。支撑辊保证原拆原装的同时,达到支撑辊固定机架原上下使用,保证装配质量。同时继续坚持根据下线拆检存在隐患的轴承,对机架牌坊 窗口进行测量调整。对下线的支撑辊轴承座严格按照周期进行测量,对使用过程中超出使用标准的衬板及时进行更换,保证装配质量。


4 效果评价

(1)轧辊辊系运行质量持续稳定,生产成本不断降低。通过对装配标准的不断优化和完善,总结出了八定工作法,通过轧辊下线、拆检、冷却、磨削、 装配、上线形成了闭环管理,保证了轧辊运行质量的持续稳定,通过内部专项检查,不断地巩固的提 升,提高管理标准,不断改善现场环境。

(2)2021—2023年,轴承消耗呈下降趋势,通过磨床磨削质量的控制,装配人员装配质量的控制, 工作辊、支撑辊牌坊窗口的控制,轧线操作工负荷分配的控制,温度的控制,生产计划的编制,工艺的优化,提高板坯热装率,一系列措施,都有利于轴承消耗的降低。2023年与2021年对比,吨钢成本下降1.433元,年节约资金258.817万元。 

(3)支撑辊四列轴承2020年之前滚珠形式为穿销形式,由于轧制规格、钢种等原因,受力大后易出现滚珠破碎,现改为实心滚珠,由原未改型过钢量20万t产量,改型后达到40万t。1套轴承节约近 4万元左右,进一步降低了成本消耗。 

(4)通过跟踪分析,控制措施得当,已形成良性循环,轴承消耗逐年出现下降趋势.烧轴承故障的降低,提高了生产利用。按照工艺标准,每次烧轴承更换1套支撑辊为40 min,1套工作辊12 min。每生产1卷热轧带钢生产用时2 min,按照少烧1套支撑辊、工作辊累计时间52 min折算,能够多生产26卷带钢,为稳定的生产节奏奠定了基础。

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